4)試験結果
(1)GS800型
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(1)投入試験材=ばん木 |
110〜260T×350W×900L |
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(2)破砕機投入状況 |
若干の抵抗はあったが、問題なく投入。 |
但し、破砕中、粉塵の発生が多い為、山水等の対策要 |
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(3)破砕結果 |
破砕チップのサイズは不均一だが全て破砕されている。 |
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(1)投入試験材=ゴムホース |
180Φ×1000L |
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(2)破砕機投入状況 |
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(3)破砕結果 |
ハンマー破砕の為、排出されたワイヤーは熱を持っていたが、ゴム部分は破砕されている。 |
但し、スクリーンを付けて破砕室滞留時間が長くなると、刃の消耗及びワイヤー高温化の心配がある。 |
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(1)投入試験材=PPロープ |
70〜100Φ×2000L |
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(2)破砕機投入状況 |
投入テーブルにストレートに伸ばした状態(写真左)で投入。 |
心配された破砕刃への巻付は無かった。 |
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(3)破砕結果 |
ロープ引き裂いた感じで、細かく破砕。 |
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(2)破砕機投入状況 |
上記同様のロープを無造作に巻き束ねた状態で投入。 |
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(3)破砕結果 |
ロープの先端部が破砕室に進入した際に一気にロープ全体を巻き込んでしまい停止した。 |
除去作業に非常に手間が掛かった(20〜30分×2人) |
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